两台大型风机为车间粒料输送提供动力,该工厂24H连续生产。车间外4个大型料仓,高度近30m。风机在车间的风机房内,风机房做了初步吸声处理,排风管道穿出车间屋顶,开口高出屋面2m。粒料输送时,风机产生非常大的噪声,风口处达95.1dB(A),该噪声属于宽频稳态噪声,偏低中频。此外,粒料从运输车辆输送进料仓时,高速颗粒撞击在管壁和料仓产生的噪声更是高达107.2dB(A),该噪声只有往料仓里输送料时才产生,属于中高频噪声。其中风口处噪声处理难度更大。如此巨大的噪声对厂界东侧的居民产生比较大的影响,噪声源至东侧厂界约30m,厂界外1m处噪声为78.6dB(A)。
按照浦东新区环保部门的要求,厂界应达到二类区标准,即昼间60dB(A),夜间50dB(A)。由于是24H生产,所以需要的降噪量为28.6dB(A)。
采取的声学降噪措施:
1.在车间内风管加装大型阻抗复合式消声器,长度2m,直径0.65m,设计抗性消声腔,阻性消声插片,两端法兰密封连接。
2.屋顶风口安装消声管道和弯头式消声器,同时,风口转向厂区内侧方向。消声弯头内也设计消声插片。
3.粒料输送管道进行阻尼隔声包扎处理,采用阻尼隔声毡、吸声棉、SUS316不锈钢隔声板。
降噪效果:
风口处噪声由原来95.1dB(A)降至62.8dB(A),料仓和管道噪声由原来107.2dB(A)降至83.7dB(A),管道噪声被厂房阻挡,进一步降低了该处噪声源对厂界的影响。厂界处噪声由原来78.6dB(A)降至46.7B(A)。达到设计指标并顺利通过验收。
工程技术难点: